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楼主: 103814

为什么胶衣涂刷不均呢,有漏底现象。

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发表于 2011-9-14 13:39:52 | 显示全部楼层
是不是固化剂的量多了 或者磨具表面有油脂的东西 打开胶衣桶的时候看看有没有水分之类的东西。
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发表于 2011-10-15 14:17:28 | 显示全部楼层
正在试验,结果等待中。
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发表于 2011-10-20 22:43:29 | 显示全部楼层
就是脱模剂或脱模蜡的问题,表面张力低,胶衣厚度到达0.4mm以上时就可以不出现缩孔了
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发表于 2011-10-21 09:27:05 | 显示全部楼层
这种现象我们也出现过,用的是博格林的,后来没办法在叶片表面又加上了脱模布,才解决。
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发表于 2011-10-24 15:47:26 | 显示全部楼层
我也遇到了和楼主同样的问题。
本来想手刷会比喷涂方便些。
实际一刷也是很多漏底的小圆圈,补了还是会出来。无奈只能等第1遍微凝了再涂第2遍专门补洞。
可是这样浪费了好多时间,操作起来也很烦,胶衣弄的还厚薄不均。

不过我说的产品不是风电叶片,是4米长的小叶片。我用的是间苯新戊二醇的胶衣,很多主流厂家都试了也不行。
有老师傅说是模具太光了。。。
胶衣厂家说可能模具表面处理有些问题。但是都是按照产品规程做的啊,用的是肯天的脱模剂。

无奈我的理论知识和实践都有限啊,热切盼望楼主的问题能得到解决!也帮帮我~
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发表于 2011-10-24 15:50:10 | 显示全部楼层
老模具是比新模具漏底现象要少,但还是会有
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发表于 2011-10-24 16:06:48 | 显示全部楼层
简单问题复杂化。
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发表于 2011-10-27 17:09:30 | 显示全部楼层
楼主:
     1.出现露底,肯定是表面张力较小,且不均匀引起的 ,建议增加胶衣的粘度
      2.可以增加胶衣的厚度
      3.所用工具,如毛刷或滚筒自己注意挑选,要用毛教柔软适用的
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发表于 2011-11-8 23:25:07 | 显示全部楼层
是典型的缩孔。楼主的工艺条件比较特殊,需要胶衣的供应商对产品做一定的微整,需要供应商有较强的技术服务能力。。

呵呵,其实我也是做胶衣的,有点不好意思。如果你还没解决好,我们可以试试。不过这么久了,应当解决的差不多了。祝你好运啊。
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发表于 2012-8-16 22:46:24 | 显示全部楼层
问题最终解决了没有呢?楼主也不回访一下?我还等着学习呢!
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