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楼主: 东来种树

大家讨论:出现问题的原因

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发表于 2008-10-30 20:36:59 | 显示全部楼层
这些要配套
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发表于 2008-10-31 09:05:58 | 显示全部楼层
请教了一下专家,认为可能还是流速过快造成的,树脂只是流过而没有完全有时间浸透。

建议你,控制住流速,在没有凝胶之前,让树脂有足够的时间浸润。

可以将导流网打断,不要全部铺,中间留一个间隙,这样树脂流动的会慢些。
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发表于 2008-10-31 11:02:29 | 显示全部楼层
顶~楼上神仙是专家~
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发表于 2008-10-31 11:07:19 | 显示全部楼层
引用第28楼星火燎原于2008-10-30 10:17发表的  :
用的进口树脂,就全部都怀疑到工艺了。试想用国产树脂,估计会成为主要怀疑对象。
不是这样哦~
进口树脂已有多年成功经验
国产的有么?没有啊!
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 楼主| 发表于 2008-10-31 11:54:32 | 显示全部楼层
南妮~~~~说点建设性的建议塞 [s:1]  [s:1]
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发表于 2008-10-31 12:48:41 | 显示全部楼层
[s:2]
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发表于 2008-10-31 20:58:13 | 显示全部楼层
1#看得不是很清除;
2#丝束间已浸透,丝束里未浸透,估计局部流速过快,树脂来不及浸润,或局部有漏气;
3#明显的树脂包围,怀疑夹心开槽太宽,流速过快;
非常赞同神仙姐姐的分析!
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发表于 2008-11-5 15:12:04 | 显示全部楼层
看了LZ的图片,个人分析下来认为存在以下几种可能:
1、泡沫结构问题
   原则上来讲,开槽打孔结构是非常好导流的,同时通过图片可以看到,泡沫两边蒙皮的厚度不厚,理论上是很容易浸润透的,建议在泡沫加工上做点处理:开槽,除了泡沫要切成方块形外,还要在方块板上开一些小槽(注意不要贯通,上下都开一点,引导树脂上下延产品面流动);泡沫上要开孔

2、真空度
    只要模具不漏气,真空度高未必是好事情,一般保持?,不方便说,你自己想去,等树脂浸润完全之后,真空度要降低到?,别让树脂都被抽走了

3、模具是否漏气?
    如果是很规律的气泡或者局部缺陷,对整个模具要做一个抽真空检测,有时候真空度能保持住,但模具还是有微量漏气现象

4、进树脂管路布置
    个人认为这个可能性比较小,泡沫本身就是很好的导流介质

有其他问题可以私下里交流
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发表于 2008-11-5 17:01:46 | 显示全部楼层
个人看法:
1# 叶片PS面后缘单向布发白,单向布浸透本来就比较难
2# 叶跟的深层气泡了,猜想是灌注完毕后进胶口漏气造成
3# 泡沫块中间发白,可能是泡沫开槽过大,导流太快了
4# 开管时间过早,形成反浸了
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发表于 2008-11-6 10:13:02 | 显示全部楼层
。。原来和LZ是一个公司的。。。惭愧惭愧啊!
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