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压制15mm以上的SMC大板,内部容易出现孔洞缺陷,压制温度从125-145都试过了

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发表于 2013-5-5 18:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问是摆料的问题还是引发剂的搭配问题,是TBPB搭配高温引发剂好还是搭配低温引发剂好!
白色,增稠水平正常,压制薄板没有问题,压制厚板15mm以上就会出现。
请高手们给予帮助,谢谢!
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发表于 2013-5-5 18:49:23 | 显示全部楼层
朋友加大压力试验吧
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发表于 2013-5-7 08:56:18 | 显示全部楼层
增大压力,多排两次气,温度高点,时间长点。铺料不要太宽了,堆起来。
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发表于 2013-5-7 13:19:44 | 显示全部楼层
厚板容易出现孔洞,这个要从配方角度调整
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发表于 2013-5-8 09:27:21 | 显示全部楼层
内容支持2楼兄弟。还有压机的预压速度调慢点。
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发表于 2013-5-8 09:33:26 | 显示全部楼层
找工作。smc模压生产管理工作10年,有车间主任,生产主管,厂长的工作经历。现谋求一合适岗位。有意加我QQ私聊。544807621
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发表于 2013-5-9 09:31:45 | 显示全部楼层
不知道你说的大板是有多大面积?可以先看看气孔的周边是不是有波纹状,如果有建议把材料裁整剂的叠成,在允许的情况下尽可能裁成长条状,或者裁成两部分,中间用厚料搭接试试。主要还是因为料层厚熔融慢造成空气很难排出。降低接触料后在压制速度也可以试试。
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发表于 2013-5-9 11:08:35 | 显示全部楼层
我这里模压制品面积1.5平方米厚度6毫米的卫浴产品针孔都没有一个。
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发表于 2013-5-10 09:21:33 | 显示全部楼层
可以调整固化体系,寻求高效的过氧化物或者低放热峰的过氧化物。
欧洲做厚制品和大面积的产品固化体系的配方很成熟。
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发表于 2013-5-10 09:39:27 | 显示全部楼层
这个要从料的配方角度入手解决。
其他方法只能改善,不能解决。
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