环氧拉挤 出模 起沫 堵模
各位专家帮忙找下原因拉挤参数如下:
拉挤树脂为双酚A环氧 酸酐类固化体系
无捻玻璃纤维 4800tex玻纤含量在 80%左右
拉挤三段温度为 110 150 140
拉挤速度设在 0.18m/min 纤维浸胶时间在1min左右
拉挤截面尺寸 31.0*8.5mm*mm
模具长度 1.0m左右
前面拉了三次,样品出来,初期白沫较少,后逐渐增多到恒定,但均无无堵模现象,板材表面尚可
后期在进行拉挤实验,初期白沫较多,逐渐增加,0.5-1h后堵模,板材表面有伤痕
把拉挤温度调至 130 160 140,拉挤速度到 0.3m/min把内脱模剂分量加大在拉,情况依旧
请各位大大,帮忙找下原因,给些建议?
万分感谢,如有需要,可以上图
起沫?
是不是出粉? 是的 普通的E51环氧树脂酸酐体系,速度有点快。
纤维含量还是有点低,模腔压力不够,掉粉。
建议降速加纱,多试试。 模具可能问题,,内表面光洁度检查检查 ,,用手摸,,用电灯照看看是不是很光,, 纱量不够或是模具有问题 我也感觉首先是模具的问题,其次是配方的问题,纱线质量含量在82%比较好拉 我做拉挤时也出现堵模现象,刚开始还很平顺,后面就出现起白粉,再后面速度就慢慢减下来了,最后就拉不动了。我用的不饱和树脂,模具因素已排除,纱数也是采用正常纱数,是否就是树脂的问题或者内脱模剂的问题? 我用不饱和树脂拉也出现这个问题,刚开始还很平顺,但接着就出现起白粉现象,再后面速度就越来越慢,最后就拉不动了。已排除模具的问题,纱束数也采用正常数量,是否是树脂的问题或内脱模剂问题? 谢谢大家,这两天论坛一直打不开
没有及时回复不好意思
关于拉挤速度,我们把速度打到0.12m/min,基本上半个小时就可以堵模了,而0.2m/min在1h才堵模
关于纱的量,原来用的96根纱(TEX4800),质量分数在82%左右;用90根,质量分数在80%左右,两种情况都试过,都是一样的起粉,堵模,估计跟纱的关系不大
关于模具光洁度,用手摸可以摸到四个角的部位有轻微划痕。
根据给位大大的意见,有可能是模具的问题,模具怎么修理?有木有好的处理方法?能否从脱模剂方向进行改善,还是只能返回模具厂修理?
谢谢